新模式的智能出钢坯
据了解,以前的精棒线加热工序生产组织模式为仪表室操作,具体操作顺序为:(1)钢坯入炉,(2)推钢机推钢,
(3)推钢机收回,(4)加热炉步进梁出钢坯。每出一根钢坯工人需要操作4次按钮,按每班出钢坯400根计算,每班需要操作1600
次,平均27秒操作一次,这样工人的劳动强度加大。因此,为了降低工人劳动的强度,结合生产实际,开展设备科技攻关活动,提
出采用一键式出钢坯智能模式,使钢坯可以在无任何人操作的情况下,按照设定程序连续出钢坯。这样的技术改造可以把出钢坯节
奏调整到最佳,达到产线的最大作业效率,降低工人劳动的强度。同时,这个技术还消除因人工操作失误,导致钢坯追尾故障与出
钢坯节奏慢导致生产作业率降低的现象。经过阶段性运行,取得良好效果,实现了一键控制坯料入炉、推钢机动作、步进梁出钢坯
自动化操作。